这时,李工程师回来报告:“液压站主压力正常,但静压支路的压力表指针有轻微摆动!滤芯型号老旧,而且看样子很久没换了!”
郑老师也给出了数据:“振动频率以工频及其倍频为主,伴有高频成分,符合流体激振和机械摩擦混合特征。”
几个人交换了一下眼神。王工沉声道:“问题很可能出在静压系统!油液清洁度不够,滤芯堵塞或失效,导致节流器局部堵塞,供油不均,油膜厚度不稳定,甚至局部干摩擦!”
“拆!”他果断下令,“停机,排空静压油路,重点检查滤芯和主轴前端的节流器!赵四,你负责记录拆检全过程,特别是节流器的结构和状态!”
“是!”赵四立刻拿出笔记本和相机(革办特意配发的工具)。
车间里立刻忙碌起来。技术工人上前,开始按规程拆卸复杂的油路管线和主轴端盖。
赵四紧跟在一旁,目不转睛地观察每一个步骤,不断记录、拍照。
当最后一道防线——精密的毛细管节流器组被小心拆下时,问题暴露了:几个节流孔边缘附着着细密的金属碎屑和胶质物,几乎半堵!
“找到了!”王工指着那小小的零件,语气笃定,“就是它!油脏了,滤芯没顶住,杂质堵了节流孔,各油腔压力失衡,油膜刚度下降,甚至局部金属接触!”
病因找到,解决方案立刻清晰:彻底清洗油箱、油路、更换所有滤芯、清洗节节流器、更换符合标准的新油…
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